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技术分享:氧化锆氧含量分析仪现场故障解决实例-南京钛格金仪表官网
   
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技术分享:氧化锆氧含量分析仪现场故障解决实例

文章作者:高氧分析仪    审核:微量氧分析仪    发布日期 [2023年11月22日]    文章阅读 [3984]   来源:www.tgking.net

    近日我们公司在一个130T锅炉排烟氧含量测试项目中接到用户反馈,氧含量温度控温不稳定,并且氧含量显示异常。
  经核查,本项目采用的是ZO-305氧化锆氧含量分析仪,配备的为插深0.8米的氧化锆探头,安装点位置温度约270度,配备引风机及鼓风机,安装点负压0.5Kpa。
  首先,我们先检查控温系统,检查氧化锆氧含量分析仪及氧化锆探头两边的热电偶正负极,氧含量正负极以及加热线均连接正常,现场室温约30度,测量热电偶信号+28.0MV,属于正常现象。断电测量氧化锆探头电阻85R,也在正常范围内。通电后开始加温,加温过程中升温不稳定,有出现突然升3度,又或者突然掉10度的情况,初步判断热电偶信号被干扰。经过检查氧化锆分析仪及氧化锆探头两边的热电偶信号均正常,此时我们拆除了氧化锆分析仪这边接的氧信号线,我们发现升温正常,并且30分钟后恒温在699-700度两个数字之间。由此我们判断氧信号受到干扰。
  因锅炉正常运行,通常氧含量应小于空气氧含量,和工艺沟通后,反馈目前测算氧含量应该在10%以内,拆除氧化锆分析仪上的氧信号线,测量线路显示为-430MV,这个信号异常,到氧化锆探头处,拆除氧化锆探头上的氧信号线,测量氧化锆探头输出信号当前为16MV,经过计算当前氧含量约为9.6%,和工艺测算值一致,由此判断氧信号线有干扰。
  更换新的氧信号线,两边对应检测接好,显示正常,切换到温度界面,观察2分钟,温度在699-700度之间恒温,切换到氧含量界面,氧含量未出现跳动,维持在±0.2%之内波动,至此故障排除。
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   需要氧化锆分析仪微量氧分析仪氧化锆探头露点分析仪电化学氧分析仪气体采样泵标准气减压器高氧分析仪、的客户,请联系如下方式: 南京钛格金仪器仪表有限公司 13327802100   13585104998 

   以上就是<技术分享:氧化锆氧含量分析仪现场故障解决实例>的完整内容

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